一起1万m3空分主冷爆炸事故的分析
首先,事故发生了
1996年7月18日,哈尔滨气化厂空分厂值班人员听到一声闷响,随后主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无,下塔液位上升,氧氮不合格。现场冷箱有少量珠光砂漏出。由此推断,这是一次主冷爆炸。主冷厂家切穿主冷后,发现上塔盘完全变形,主冷四个机组中有一个部分熔化,爆炸切口有炭黑,另一个机组轻微爆炸,下塔盘变形。
二。相关信息
这套空子设备于1993年投产,产量和纯度均符合要求。这套设备采用全低压板式换热器的净化工艺,没有液体空和液氧吸附器。爆炸前,工艺指标未发现异常。主冷却系统液位控制在2500~2900mm,主冷却系统处于全浸没运行。当时气相色谱分析仪是带病运行,一周分析一次。造气、净化、甲醇厂接近空分钟,分析碳氢化合物超标三倍以上,出现乙炔。
三。事故分析
1.空空气污染
空制气厂靠近气化厂、甲醇厂和净化厂,这三个厂的非正常排放对空子生产构成威胁。主冷液氧碳氢化合物超标时有发生。爆炸前几天,风向和气压对空生产不利,导致原料空气体中烃类含量增加。
2.碳氢化合物积聚在主冷却系统中
碳氢化合物被液体空吸附器和液氧吸附器吸附后,一部分被消除,另一部分积聚在液氧中,增加了其在液氧中的浓度。乙炔在液氧中部分浓缩,沉淀出危险的固体乙炔。吸附器切换周期长,液氧泵启停导致碳氢化合物无法及时排出,未采取大量排液措施,导致超标。
3.操作不当
吸附器运行过程中,因操作不当导致硅胶破碎,硅胶粉进入主冷。
4.液氧中的硅胶和二氧化碳颗粒随着液体移动产生静电,是乙炔起爆的点火源。
四。教训和建议
1.空子设备的进气口应远离烃类杂质排放源,并加强对空气体的监测。2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器切换周期,液氧泵24小时运行,加大膨胀集中排放大量液氧。
3.空子设备应运行12个月,设备应停机充分加热,以彻底清除碳氢化合物和油脂。
4.及时维护和维修设备,防止带病运行。
5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。
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