一起压力容器爆炸事故案例

一起压力容器爆炸事故案例,第1张

一起压力容器爆炸事故案例,第2张

2003年2月5日凌晨1时55分,山西省某化工厂三车间一台I系列冷凝水闪蒸器Nt112(以下简称Nt112)发生爆炸,楼上值班工人柴某因操作间倒塌坠落至零米平面死亡。
爆炸设备及相关工艺
爆炸设备性能参数(Nt112): Nt112为一类压力容器。设备设计压力为0.6MPa,设计温度为165℃,规格为φ 2500× 6916× δ 12,容积为30m3,介质为蒸汽和冷凝水,主材为48CPR进口钢(相当于国产16MnR钢),设备本体有压力表,出汽管上有两个安全阀。当设备处于备用状态时,它不与安全阀连通,因为F1阀在备用期间是关闭的(见设备相关流程:在Nt112之前,它与高压冷凝水罐NP112、NP113、NP114、NP122和NP123 (NP是高压冷凝水罐的缩写,后面是不同高压冷凝水罐的编号,其内部压力为5.6MPa,温度为260℃~270℃)连接,然后它即压力为5.6MPa的水通过节流孔板进入冷凝液闪蒸器,经减压冷却后,一部分变成蒸汽,通过冷凝液闪蒸器进入蒸汽出口管,送去预脱硅,管压为0.6MPa(如图);部分水仍为液态,通过冷凝水出口至出水管进入热水箱,出水管上设有排水管(阀门)至地沟(虚线表示)。该设备已于2002年11月12日停止使用,即排水阀F6常开,其它阀门关闭,一直处于备用状态,直至事故发生。2003年2月4日9时15分左右,值班人员关闭排水阀F6。
事故原因分析
设备停运时,进水阀应已切断,排水阀F6应已打开,使其处于正常压力状态。三个进水阀(F3,F4,F5)经常带压试水,一个漏(滴),一个漏(流水),一个不漏(不滴,不流)。虽然阀门关闭,但仍有泄漏(两个阀门异常),为设备加压、增压甚至超压提供了压力源。排水阀F6关闭(根据以上时间计算,排水阀F6关闭时间为16小时40分钟),压力无法释放,是超压爆炸的重要原因。管理存在漏洞,白班工人违规关闭排水阀,但运行记录没有注明,交接班时也没有向接班工人说明,导致排水阀一直处于关闭状态。从设备筒体爆炸后的断口来看,大部分断口比较规则、平整,与母材的夹角为30° ~ 45°,属于韧性断裂。说明钢板是被超压撕裂的。在人孔破口处发现约100mm2的基础钢板严重减薄,实侧最小壁厚6.3mm(原设计壁厚12mm),表现为塑性变形。因为在设备制造过程中,人孔部位会产生应力集中,运行过程中受力状态复杂,是整个设备的薄弱部位。因为爆炸,井盖一个人飞了出去。可以推断,突破点就在这里。当Nt112在备用时未与安全阀连接,导致其内部压力超过设计压力时,安全阀无法泄压,失去应有的作用,导致Nt112内压力不断上升,直至爆炸。断裂趋势分析:Nt112人孔断裂后,强大的内压,部分力将人孔喷嘴盖甩出57m。另一部分力从人孔中心线下部沿圆周方向拉伸扩展,直至将直径为2.5m的圆柱体全部扯掉,形成底部截面。另一部分力从断裂点沿纵向向上延伸,将中间圆柱体纵向撕裂成轧制的板状。当它延伸到筒体的环焊缝时,由于环焊缝强度大于母材,这部分力不得不改变方向,继续沿环焊缝熔合线扩展,将母材的钢板全部撕裂,将剩余的筒体劈成两部分。就这样,爆炸后整个气缸被分成了三段。设备爆炸时,内部压力瞬间降到零(表压)。饱和水迅速汽化,体积迅速膨胀,产生巨大的二次压力。爆炸中的超压与二次压力形成合力,强大的合力将上段抛了起来,砸碎了厂房内的横梁和部分管道,导致汽缸顶部的蒸汽出口管被拉出来飞落,现场惨不忍睹。综上所述,凝析油闪蒸塔Nt112爆炸的直接原因是:①设备停车时,疏水阀F6关闭,进口阀泄漏严重。当压力为5.6MPa的凝析油不断流入Nt112时,压力逐渐升高,无法泄放泄压,导致其超压破裂爆炸。②当F1阀关闭时,凝析油闪蒸器Nt112未与安全阀连接,安全阀不能泄压,不能有效防止事故发生。间接原因:管理不严,员工非法关闭排水阀F6,巡回检查不到位,无交接记录,无口头交接指示。
事故预防对策
改善Nt112和Nt113安全阀设置不合理的情况,在Nt112和阀F1之间增加两个安全阀,将现有的两个安全阀移至Nt113和阀F2之间,并对其他工艺系统进行调查,发现问题及时整改。备用设备的隔离措施应严格。要解决备用设备隔离不严的问题,必须加强设备检查和维护管理。对于生产过程中设备的状态,要全面掌握系统,尤其是关键阀门的启闭状态。如有必要,锁定打开和关闭的阀门。进一步完善监测仪器、仪表和设备。进一步研究深化和细化压力容器安全检验的方法,通过技术手段发现和处理事故隐患。

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