河南某化工厂锅炉锅筒裂纹案

河南某化工厂锅炉锅筒裂纹案,第1张

河南某化工厂锅炉锅筒裂纹案,第2张

一、事故概况及经过
1988年11月19日,河南省某化工厂一台KZG2—0.78快装锅炉底部泄漏,被迫停炉,造成经济损失10余万元。
事故当天,消防员在投煤时,发现锅炉底部有泄漏,立即停炉检查。经检查,泄漏位置距前管板环缝1050mm处,有一个长250mm、宽150mm、高4mm的鼓包。鼓包处有一条横向可见裂纹,缝长L05mm,宽1.3mm,打磨鼓包后还发现8条微裂纹。锅筒位于排污角铁的正下方,距离角铁正面135mm,角铁下方堆积着污垢和杂物。
二。事故原因分析。锅炉安装后,锅筒内部未清理检查,在锅筒下部遗留焊渣、焊条等杂物,直接影响排污通道。
2。该炉采用向锅炉内加入药液的处理方式,但没有定期排污,导致污泥、水渣等污物混在一起沉积在锅炉锅筒底部,造成局部过热变形。
3。鼓包裂纹位于炉膛火焰的辐射热强度处。由于工厂两班倒生产,间歇供汽,开停炉,频繁升降压,该处壁温周期性变化,导致钢板疲劳,加速裂纹发展。
4。厂领导不重视锅炉安全,管理混乱,没有健全的规章制度和安全操作规程。
三。防止类似事故的措施。使用单位领导应提高安全意识,建立健全规章制度。
2。锅炉安装后,使用前应彻底清除锅筒内的杂物。
3。对于锅炉加药的锅炉,需要定期排污,清除污垢和水渣。

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