内蒙古某电厂锅炉爆炸案列分析

内蒙古某电厂锅炉爆炸案列分析,第1张

内蒙古某电厂锅炉爆炸案列分析,第2张

一、事故概况及经过
1975年6月3日,内蒙古某电厂发生锅炉爆炸事故。本锅炉为英国巴贝奇型,设计参数为7吨/小时蒸发量,工作压力为1.03 MPa。运行40多年后,在厂内拆除安装,加大受热面,使锅炉蒸发量提高到12吨/小时,工作压力改为1.37 MPa。
运行2368小时后,锅炉在运行中突然发生爆炸。右侧锅筒飞出45米远,过热器管和部分排气管全部弯曲,锅炉钢架和锅筒横梁全部弯曲,两侧湿气和前后拱被破坏,锅炉车间厂房大部分倒塌,附近一些车间和办公室也被爆炸冲击波损坏。经济损失80万元。所幸没有造成人员伤亡。
二。事故原因分析
1。宏观检查
滚筒由三段滚筒和两个头铆接而成。爆炸发生后,发现滚筒前段有一个贯穿性爆破孔,全长1,571mm。鼓的前端落在厂房里,连接它和鼓的铆钉前端被切断。锅筒铆钉孔因剪切挤压产生塑性变形,孔变成椭圆形,椭圆度1.17%,成束裂纹。主爆破孔铆钉缝搭接面上有白色盐垢,积垢面积占爆破孔总长的71.9%。主爆孔区铆钉孔有放射性裂纹,孔周长的一半有多达7条裂纹,最长裂纹达44mm。主爆破孔铆钉断口陈旧,呈红褐色,为平齐断裂,无塑性变形。筒体壁厚未发现减薄现象,基本可归为脆性断裂。断口上还可以看到白色的盐垢。
2。金相检验
对主爆区铆钉孔试样进行显微检验,裂纹边缘平整、钝圆,裂纹区和非裂纹区金相组织为珠光体和铁素体,晶粒度为8级,未发现过热或淬硬能力组织。在裂纹的延伸方向上有许多次级分支。这些分支沿着铁索体的晶界延伸,形成网状的沿晶裂纹,大大削弱了金属中晶粒间的联系。但裂纹不稍尖,有明显的沿晶发展趋势,也属于沿晶裂纹。然而,单个晶粒穿透形成混合裂纹。裂纹主干两侧和二级分支主干上可见间歇性腐蚀。虽然在无裂纹区的试样中没有发现明显的沿晶裂纹,但晶粒间的内在联系已经减弱。
3。化学成分分析
从滚筒前部的裂纹区域和非裂纹区域取样进行化学分析。分析结果表明,该物质的化学成分基本没有变化。
4。力学性能测试
对开裂和未开裂区域进行硬度测试和冲击测试,结果表明材料的力学性能基本不变。
综上所述,这起事故是由锅炉材料的碱脆引起的。该锅炉碱脆的主要原因如下:
1 .炉水相对碱度过高
锅炉安装投运后,对炉水相对碱度的要求并不严格。经检测,锅炉水的相对碱度高达43%,超标一倍多,对锅炉铆接接头造成苛性。
2。私自提高锅炉工作压力
仅根据生产蒸汽的要求,工作压力从1.03 MPa提高到1.37 MPa,没有经过检查。事故发生后,经过应力测试,当工作压力升至1.37 MPa时,锅筒内应力增加了35%,锅筒应力接近材料的屈服点,这也是造成碱脆的一个原因。
3。锅筒铆缝泄漏
锅炉大修时,发现锅筒铆缝有两处泄漏,但未消除。大修后违规进行了两次水压试验,试验压力高达1.72 MPa,加速了铆接缝的渗漏。
4。违章操作,异常操作
由于个别操作人员资质较差,蒸汽压力经常在1.27 MPa ~ 1.47 MPa范围内波动,有时甚至波动到1.57 MPa以上。锅炉出现故障时,蒸汽压力突然下降到0.196 MPa,锅炉迅速下降,压力上升过快,经常发生缺水事故。

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