乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析

乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析,第1张

乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析,第2张

一、事故发生后
1999年2月25日,乌市石化热电厂汽轮机车间主任、副主任顾宗军与汽轮机车间15名工人一起值班,其中3号蒸汽机组由司机曹磊、副司机、田、马新军值班。
凌晨1点37分48秒,3号发电机-变压器组发生污闪,导致3号发电机组跳闸,3号发电机组电功率从41MW降至零。汽轮机抽汽逆止门水压联锁保护动作,各段抽汽逆止门关闭。转速飙升至3159转/分钟,然后下降。曹磊要求黄到现场确认自动主阀是否关闭,并确认转速。之后,马新军开始交流润滑油泵检查。冲到三号机机头,看见黄正在调整同步器。梁雪检查机组振动正常,自动主汽门、调速阀关闭,转速2960 r/min。他认为是污闪导致机组甩负荷,于是命令黄自己复位调压器,复位同步器。从办公室赶到3号机组控制室的顾宗军在看到3号机组控制面板上的光字牌(3号机组控制面板上的光字牌显示“发电机差动保护”、“主汽门自动关闭”)后,向曹磊询问情况,同意保持空转动开启主汽门,并将汽机热联锁保护主开关切换至“解除”位置。随后顾宗军赶到3号机机头,见黄退中压调节器,要求黄复位低压调节器,自己复位中压调节器。黄复位低压调节器时,出现机组加速、机头振动、汽轮机声音越来越大等异常情况(经调查,确认低压抽汽逆止阀不起作用,导致外网蒸汽回流,导致汽轮机超速)。当梁雪看到机组转速上升到3300 r/min时,他立即按下紧急断路器按钮,关闭自动主汽门并复位同步器,但机组转速仍继续上升。梁雪和马新军几次按下紧急中断按钮,但转速仍然迅速上升。当转速达到3800转/分钟时,梁雪下令撤离。马新军在撤退时看到了4500 r/min的转速。
1点40分左右,3号机组超速行驶。随即——一声巨响,物体从机组中间飞出,保温棉残渣散落一地,涡轮下方和油冷却器处起火。乌鲁木齐石化和热电厂领导赶赴现场组织事故救援,并采取紧急措施隔离热电厂运行设备和系统。大火于凌晨4点20分被扑灭。此时,汽轮机继续向外喷射大量蒸汽。当1.27MPa抽汽网电动门关闭时,注汽立即停止。
二。事故原因
(一)机组超速的主要直接原因是1.27MPa抽汽逆止阀阀瓣铰孔螺栓断裂,使阀瓣脱落,抽汽逆止阀无法关闭。
(2)发电机差动保护动作后,运行人员应关闭抽汽电动门,然后断开调压器。而根据厂家资料编制的规程相关规定含糊不清,上述操作顺序不明确,导致抽汽电动门操作无序,调压器断开,是机组超速的次要直接原因。
(3)事故处理过程中,司机曹磊在关闭电动抽汽阀时未确认阀门关闭,低压抽汽系统实际处于开启状态,使其与低压蒸汽逆止阀从阀盘脱落形成通道,这是导致1.27MPa抽汽回流惰走的间接原因。
三。事故原因分析
为了分析原因,调查组反复开展了以下工作:1。现场观察和取证;2.查阅和分析原始记录、数据和资料;3.询问并记录事故当事人;4.拆卸设备;5.试验和测试汽轮机的关键设备和热保护系统;6。综合分析讨论。结果如下:
(1)通过对事故当事人的调查,表明3号机组超速是在低压调节器复位时发生的。根据1.27MPa抽汽逆止阀解体检查鉴定结果,确认抽汽逆止阀铰链螺栓断裂,阀瓣脱落,导致逆止阀无法关闭。确认3号机组超速是因为止回阀无法关闭,导致1.27MPa蒸汽回流。
1。机组保护动作后,自动主汽门和调速汽门关闭。转速升至3159 r/rain后,最低转速降至2827 r/min,持续时间约3分钟。这说明自动主汽门和调速汽门严密,柳叶调节系统运行正常。
2。发电机差动保护动作,机组转速升至3159 r/min,然后降至最低2827 r/min;挂上机组制动器,打开自动主阀。此时同步器15.6mm,高压调节阀未打开,压力调节器断开,转速飙升至3300 r/min。制动器打开后,自动主阀关闭,转速继续上升,最终可见转速为4500转/分;现场确认自动主汽门和高压调速阀关闭严密。说明主蒸汽系统对机组超速没有影响。
3。经现场设备解体检查,确认4.02MPa抽汽逆止阀严密。4.02MPa蒸汽不能通过中压抽汽管道返回汽轮机。其他各段抽汽逆止门检查鉴定后关闭严密。

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